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巴陵石化己内酰胺部装置局部停产整体增产化.DG

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月26日,巴陵石化己内酰胺部氨肟化工艺制备己内酰胺生产线连续15天日产逾800吨,较历史*高水平增产10%。

该部己内酰胺年产能 0万吨,其中有羟胺肟化工艺制备己内酰胺生产线1条,年产能力7万吨,有氨肟化工艺制备己内酰胺生产线2条,年产能力2 万吨。

近一个月来,该部根据市场行情优化运行,停运羟胺肟化等单元。为达到年初制定的产量目标,做到“停产不减产”,他们提前筹划,多管齐下,消除瓶颈,确保局部停产情形下整体增产。

该部与各单位签订《生产经营管理目标书》,对各单位正职领导的绩效订单实行“量身定制”,对未达标的单位和个人严考核、硬兑现。推行“主任负责制”和经济技术指标看板管理,设立专项超产奖励等,层层落实各岗位、各环节、各项操作的主体,加大联责考核力度。

在技术改造、设备更新方面,该部肟化装置叔丁醇回收塔利旧硫酸装置换热器,每小时可提高2.5吨生产负荷,并解决了气相叔丁醇跑损问题;更换反应釜夹套及换热器循环水蝶阀,有助于清洗反应釜夹套及循环水换热器,解决高温季节反应釜温度高的难题;重排反应器增压水泵采用“一站式检维修管理”利旧煤化工部水泵,解决了循环水流量小的问题,每小时提高生产负荷2立方米。同时,他们还更换了肟化装置再沸器、己内酰胺装置重排换热器等设备,解决了高产运行的多个瓶颈。

该部还针对目前工艺运行现状,制定了高产控制方案,以下发指令单的形式严格执行,加大检查力度,增加考核频次;优化工艺流程,清洗换热器,更换滤布,解决了己内酰胺质量不稳定达标制约高产等难题;加强关键设备特护管理,对现场跑冒滴漏、保温残缺、腐蚀锈蚀等进行自查自改,保证设备安稳运行。 月20日晚电闪雷鸣,肟化装置员工冯俊豪20分钟内恢复跳停的反应釜,将装置损失降到*低。

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